淮北选煤厂大力开展技术革新、合理化建议征集、“五小”推广活动,充分挖掘蕴藏在职工中的智慧和创造力,营造了群策群力来“聚宝”的浓郁氛围,为企业高质量转型发展注入了新动能。
解决影响选煤生产的瓶颈问题是技术革新的根本目的。该厂在生产过程中发现,精煤离心机的筛篮筛网会被入料精煤中的杂物堵塞,导致水分分离能力减弱,影响精煤品质,为此该厂机修人员发挥聪明才智,通过在离心机外壁内开孔,引入一路高压风,安装电磁吹风阀等改造,提高了精煤产品脱水效率,保障了产品质量。他们还对浮选矿浆准备器雾化器进行升级,重新设计了喷雾喷嘴和雾化管道,由原来电机带动的飞盘雾化改造为高压雾化,此举提高了精煤回收率。此外,还对两台高频多叠筛进行了信息化改造,铺设电缆与加装中间继电器,修改集控程序与操作界面,使其具备了集控启车功能,保障了选煤生产连续性与稳定性。
这个厂职工发挥聪明才智,以小革新消除大隐患。北区配煤系统采用带式输送机运输,运行时间长,负荷大,极易出现故障,存在安全隐患,为此该厂发挥“工匠大师”工作室作用,成立攻关团队,对原有控制线重新校线、做标识,敷设控制电缆、编写皮带保护控制PLC程序,成功装设了失速、堆煤、跑偏、拉绳四大故障报警保护装置,消除了安全隐患。为保障雨季安全用电,这个团队还对南区受煤坑双号给煤机供电滑线受电器进行改造,防止出现因雨水造成短路现象,解除了用电安全风险。此外,该厂信息控制中心自主研发了智慧安全监管系统用于外购煤场地,当监管系统检测到人车交叉作业时,会触发警报装置,场地内作业指示灯闪烁报警,警示车辆停止作业,确保人员安全。安装维修中心发明的受煤坑防窜仓挡板,不仅有效防止卸原煤时煤炭大量涌入造成的窜仓事故,还能有效改善作业环境。
在淮北矿业集团重大创新层出不穷之时,转型发展中的淮北选煤厂技术革新不断深化,接地气的创新项目也热火朝天,全员创新热情日益高涨。3月份南区精煤配煤系统改造完毕,4月份完成精煤破碎机安装工程,5月北区自动配煤系统一次性试车成功,当月下旬南区智能装车系统改造工程正式启动。
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